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延安石化:巧改1毫米提高泵效率

阅读:18660次 日期:2023/01/09

12月26日从延安石油化工厂获悉,该厂改造后的隔膜计量泵,已持续平稳运行两个多月。他们通过将注油孔扩孔1mm,增加单位时间内隔膜的注油量,达到了缓解堵塞、提高泵效率的目的,为连续重整装置长周期平稳运行提供保障。

据了解,该厂联合一车间连续重整装置重整注硫泵为隔膜计量泵,通过向隔膜内注液压油以带动隔膜运动,从而将泵入口的介质送至出口。其作用是将硫注入重整进料,以钝化反应器器壁及加热炉炉管,防止形成积碳,造成催化剂和内构件损坏。

在生产运行过程中,操作人员发现重整注硫泵持续不上量,严重影响连续重整装置的正常运行。技术人员立即进行现场排查,发现液压油的最高油位不能浸满注油空,导致隔膜内的液压油量不足,因此不能有效推动隔膜运动,造成泵不上量。同时,注油孔的孔径过小,易使注油孔堵塞、注油不畅,进而导致机泵无法正常工作。

10月初,该车间对液压油箱油位重新进行了标定,使新加注的液压油上限能注满注油孔,以注入足够的液压油。同时,将注油孔扩孔1mm,增加单位时间内隔膜的注油量。通过对机泵注油孔实施“小切口”改造,有效解决了机泵瓶颈,提升了机泵运行效率,实现上量、高效运行。

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