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大连机床:把“创新实干”的工匠精神立在生产第一线

阅读:19213次 日期:2024/06/26

大连机床重塑“讲认真 干成事 重诚信 能共事”的团队基因和工作作风,公司上下凝聚起认真干事的工作热情,搭建起认真干事的工作舞台,积聚起认真干事的工作合力,在生产一线形成讲认真,干成事的浓厚工作氛围,涌现出一批有关必攻、埋头苦干、担当奉献的先进典型,模范标杆。面对挑战和困难,他们迎难而上,勇挑重担;对待工作,他们一丝不苟、精益求精;对待事业,他们心无旁骛、穷尽一生磨炼技能,干一行爱一行专一行,立身践行新时代产业工人技能报国的初心使命,立足岗位推动劳动精神、劳模精神、工匠精神在公司生产经营第一线、攻坚克难最前沿形成火热创新实践。

“DT40机械主轴精度达到3um了!”检测员宣布测量结果时,由世文悬着的心终于落了地。这是他近20年工作生涯中的又一次突破:主轴批量制造达到了3um以内,此前,他已经大大小小完成了10余个创新攻关项目,每次面对急难险重的任务时,他都挺身上前,勇担重任,无论再大的困难,再棘手的任务,他想尽一切办法,攻坚克难,创新突破,提升产品品质。他把创新实干、精益求精的精神融入工作日常,融入产品生产的每个环节,穷尽自身所学所能,细细打磨每一道生产工序,用心雕琢每一件产品,以实际行动把创新实干的工匠精神鲜活地立在了生产岗位上。

在“敢”字上用劲

精度是衡量产品的关键指标,关系产品的性能、用途。提升DT40机械主轴精度既是满足产品转型升级的需要,也是提高新产品性能、提升产品市场竞争力的需要。

“车间接到了DT40机械主轴精度从5um提升至3um的任务,受设备、检具等条件的限制,工作极具挑战,能否实现精度提升目标,大家心里都没把握。”由世文说。主轴精度的提高需要从材料选择、加工工艺、设备调试等诸多方面下功夫,刚接到任务时由世文也犯难,多次反复尝试、实践验证精度难以达标或是达标后稳定性保障不了。面对困难,由世文并没有放弃,他结合生产数据分析机床精度、加工参数、刀具,与技术人员针对加工工艺进行了深入研究和改进,优化调整工艺方案,通过优化切削参数、提高刀具质量等措施,有效降低了加工过程中的误差和振动。最后,他带领班组对将要加工的主轴零部件进行了仔细地检查和调整,确保每一个部件都达到最佳状态。历时数月的创新实践,成功将DT40机械主轴精度从5um提升至3um,并且将创新加工工艺的方法总结推广到整个车间,使DT40产品的性能得到大幅提升,为公司产品创新和产品转型升级打下坚实基础。

在“干”字上用力

“工作干就要干好,将主轴加工好,不断提升产品的性能,既是我的工作任务,也是岗位赋予我的职责使命。”由世文朴实地说道。

一次,公司承接了2台BBT主轴机床的临时任务。这属于公司新产品,如果外购周期长且成本高,无法满足用户交货期。为此,由世文主动请缨,提出了“我们自己干”。这句沉甸甸的承诺,给大家吃了“定心丸”,极大地增加了公司的信心。他立即联系技术人员对BBT接口主轴进行研究,并尝试利用现有主轴毛坯改制来生产BBT50接口主轴,达到了加快进度、降低生产成本的目的。在分工中,由世文担任解决生产过程中主轴精磨加工的重任,在他多次试验、反复试错下,成功在两周内完成了新主轴的加工任务,并为公司节省了10余万元的成本。经过测试新生产的2台BBT50主轴,各项指标对标国际主轴数据复核度一致,现已形成BBT50主轴工艺标准和检测手段。

“干则干好,干则干成”。奔着这样的目标,由世文把“干”字文化践行得淋漓尽致,并且十余年始终坚守如初,立心力行。

在“传”字上用心

“我不怕徒弟超越我,技艺靠传承,我师傅把技术和经验毫无保留教授于我,现在自己当师傅,我也会把自己的技术传给徒弟。”由世文是这么说,也是这么做的。他在技能方面勤行精进,不断提升完善。他深知,企业要实现高质量发展,需要有一支高技能人才队伍做保障,而高技能人才需要通过传帮带培养锻造。到目前,由世文已经收了20多位徒弟,并且毫无保留将自己的工作经验和技术特长倾囊相授。他的徒弟大多也成为了磨床专业的技术骨干,有的也当了师傅,收了徒弟。

一代人有一代人的坚守,由世文用他的实际行动践行着工匠精神,以实干担当、敢为人先的精神应对万般困难挑战,以上下求索、朝夕不倦的精神苦心钻研、创新求变,带徒传技,成为功能部件事业部主轴线的“技术标杆”。

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