茂名石化:优化操作节能降耗
3月份以来,车间优化1号MTBE凝液罐流程,减少脱盐水使用,从新脱轻塔的低压蒸汽凝液泵出口接一胶管进1#MTBE装置中压蒸汽凝液罐FA206顶部,利用新脱轻塔的低压蒸汽凝液对中压蒸汽凝液进行降温,以达到装置减少脱盐水的使用的目的。1号MTBE每小时节约脱盐水1吨,脱盐水每吨10元,3月共减少费用0.74万元。同时,车间利用用电高峰期与低峰期的电价格差,合理优化装置生产,将丁烯-1的送料时间尽量安排在零点班进行,本月共安排GA-208C低峰期运行共44个小时,用电量1465千瓦每小时,创效0.084万元。
自2#MTBE装置脱轻塔投用以来,由于进料中含有部分碳三组分,不凝气积聚使压力无法控制,因此一直维持少量的不凝气放空,装置正常运行时约140kg/h作为燃料气外送。由于该尾气排放时降压造成管线外管壁温度下降,有凝水产生,并造成管线腐蚀。车间主动工作,根据实际情况减少放空量,避免管线积水,按燃料气与轻碳四差价计算约节省25.2万元。(余海燕)