江汉采油厂一季度勘探开发走势良好
今年以来,面对优质资源接替不足、老区稳产难度增大等困难,江汉采油厂深化地质认识,精细滚动评价,狠抓注水调整,一季度勘探开发走势良好,日产油能力保持在年产48万吨以上水平运行,新增动用地质储量41万吨,老井自然递减率与去年同比下降2.0个百分点。
坚守滚动评价主阵地,落实可动用优质储量。该厂对钟潭、蚌湖等高产区带,精细动用储量研究,开展井震动态联合,相继在潭761、严8-1等井区发现地质潜力,落实可动用优质储量。该厂通过在潭761井区部署潭761斜-8等6口新井,日增油35吨,预计落实动用地质储量17万吨;通过加强严河油田严8井区储层研究,部署新井严8-1井,在目的层钻遇逾10米好油层。目前,该区产能建设方案已通过局审核,待总部审批。下步,该厂将继续围绕高产区域开展精细滚动评价研究,坚决完成储量可持续接替。
拓展勘探评价新战场,发现高质量探明储量。该厂按照“重回富烃洼陷找油、精细评价区带资源量、重新认识区带成藏条件”的思路,积极运用地质技术研究方法,在勘探评价新战场初见成果,成功发现广斜73和周15两个井区,发现高质量探明储量。通过认真分析王广浩、周返等区带的三维地震资料,发现岩性圈闭,部署2口预探井。其中,部署的预探井—广斜73井在潜40成功钻遇27米厚砂层,喜获自喷工业油流。目前,该厂在广斜73井区已部署评价井——广73斜-1井,预计新增探明储量27.1万吨。同时,通过加强储层预测研究,深入论证周围岩性圈闭,部署的预探井—广斜74井和广斜231井已通过勘探处审核。
精心编排注水方案,严控老区自然递减。该厂坚持“重急问题抢先干、调整区域提前干、夯实基础持续干”原则,以注采综合调整为主线,深入分析不同油组,不同单元自然递减变化规律,科学编制《2019年江汉采油厂注水方案》,明确工作重点,确保“两个三年”自然递减率逐年下降。同时,针对重点油田的地质特点,该厂在注水工作总部署的基础上,细化编制了《王场油田注水调整方案》《潭口油田注采调整方案》和《新一区先期注水方案》的单行注水调整方案,并制定专人负责,建立月度考核机制,促使老区自然递减率下降。目前,该厂注水工作正按照方案有序开展,部分区块已初见成效。其中,针对黄场油田潜432砂体注采井网不完善、地层压力下降较快等问题,采用“转注+恢复关停注水井+实施脉冲注水”的综合注采调整措施。实施后,对应的5口油井见效明显,日产油由10.7吨升至22吨。
(胡涛 熊冰清)