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长岭炼化:揪出0.03的变化降损超千万

阅读:1363次 日期:2019/06/24

“我们一起查下这个数据的情况!”近日,长岭炼化S-Zorb装置冷高分罐污水含量参数的小幅波动引起了技术员黄喜阳的注意,并安排岗位操作人员了解该参数三天内的变化。

“这个参数向来平稳,也不是关键指标,查询曲线几乎没波动。”岗位操作人员在DCS(集散控制系统)上按照要求设定前后三天查询的时间,调出该数据曲线几乎是平直的,马上和黄喜阳汇报。

该参数属于观察类数据,不像装置各部位的温度、压力、流量等指标,随着生产工艺调整而有明显的瞬时变化,岗位操作人员一般两小时记录一次,在发生较大波动的情况下,很容易被淹没在装置众多数据中,而不被人察觉。

“几乎没有波动?就是有波动啊。这个参数的小波动很可能造成装置催化剂带水,而影响运行周期,要特别注意!”黄喜阳查看完该参数的相关工艺情况后,并没有接受岗位操作人员的查看结果,而以每3小时为区间分段查看该参数曲线。最终,他发现该参数6小时前有变化,与正常值相差0.03。

揪出了0.03的变化,黄喜阳神情反而更为紧张。他马上带领两名操作人员进现场巡查,对装置的反应系统进行全面性的工艺隐患排查,对每道阀门的前后温度、每节管道的外观、每台仪电设备运行状态,他们都要进行检测、判断。

“这个罐底阀的第一道阀的后部温度不对,我们把第二道阀门关死试试。”经过3个多小时的巡查,在操作员们都觉得“没事”时,黄喜阳找到了问题症结。

原来,一罐底阀门发生小微内漏,引起装置冷高分罐污水含量参数变化,幸好得到提前进行处置,要是达到一定极限,很可能导致催化剂涉水失活,不但产品会受到影响,而且后期平稳生产都很难维持。

“如果催化剂带水,我们的直接经济损失起码超过一千万元。”炼油二部主任刘峰说。

(张勇)

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