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广州石化:及时排除抗乳化剂泵运行不畅隐患

阅读:1267次 日期:2019/06/27

“抗乳化剂泵行程已增加至15%,但液位下降还是不明显。”近日,广州石化2号焦化装置技师、班长张伟雄从外操巡检记录本数据中发现了异常。

抗乳化剂注入位置为该装置的粗汽油罐,其作用是加快粗汽油与含硫污水的分离速度,提高油水分离效果,避免含硫污水乳化夹带轻油到下游装置。

为查找问题症结,张伟雄第一时间赶到现场重新核对抗乳化剂罐液位,发现现场数据与记录本一致。随后,他根据计量泵工作原理,一边关小泵出口阀,一边观察压力表变化情况,发现泵出口压力没有上升,泵提不上量。

为进一步排查抗乳化剂泵提不上量的具体原因,张伟雄首先对泵入口滤网进行排查,发现滤网不存在堵塞现象。

“难道是管道内有气?”张伟雄想起前天破乳剂罐清过罐,抗乳化剂泵重新投用时如果没有及时排气,也会引起泵提不上量。

为验证其判断是否正确,他停运机泵,进行排气,同时将行程调至100%。经过处理,抗乳化剂泵出口压力表指示正常。重新调整泵行程后,抗乳化剂罐液位正常下降,抗乳化剂泵运行不畅的隐患得以消除。

事后,张伟雄举一反三,收集装置同类机泵问题,把原因分析、处理过程和相关经验对班员进行培训,提升班组人员的应急处置能力。(黄敏清 陈海涛)

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