首页>资讯>石油石化>安庆石化腈纶部装置大修实现安全绿色停工

安庆石化腈纶部装置大修实现安全绿色停工

阅读:1520次 日期:2019/11/07

11月5日8:00,随着回收装置转鼓滤机最后一批溶剂硫氰酸钠出料至收集槽,标志着安庆石化腈纶部各套装置全部完成停工及后处理工作。

安庆石化腈纶部自10月27日聚合装置全线停车以来,根据各装置的环境因素特性,从退料彻底和固废、废液处理等方面把绿色停工方案抓细抓实,各装置陆续完成停工吹扫工作,实现了停得稳、扫得净、不乱排的安全绿色停工目标。

为实现停工、退料、吹扫、检修的安全环保全过程管理,在确保安全、质量的前提下,禁止污染物违章排放,该部周密部署,精细组织,部领导及专业技术人员分赴装置现场,优化工艺流程和吹扫方案,通过反复审核把绿色停工方案抓到位,通过专人负责把退料吹扫措施抓到位,实时掌握退料吹扫措施落实情况及吹扫进度,出现问题及时记录并协调解决。

聚合装置于10月27日0:00切断聚合釜进料,装置全线停车,随后对丙烯腈线、回收单体线、浆液线和原液线等全线吹扫退料,至11月1日,硫氰酸钠管线退料及吹扫完毕,标志着装置完成停工任务。

回收装置为了物料平衡,自10月21日进入了提前检修状态,10月21日8:30至29日17:30,按生产实际要求停超级模系统,分别对超模、卷膜强化酸洗碱洗;10月22日8:30至29日17:30,按生产实际要求停活性炭系统,后对活性炭塔进行再生;10月28日11:00停延迟系统水洗、10月29日16:30蒸发B线停车水洗、10月31日10:30蒸发A线停车水洗,同时关蒸发A线蒸汽总阀、循环水总阀;10月31日,先后停凝胶系统、老结晶系统、老前处理系统、老后处理系统;11月4日,停一二级脱盐水、停除固系统水洗后交付大检修。

纺丝装置10月31日生产线停车,各工序建立小循环,凝固浴建立大循环,对BR9和凝固浴进行倒料;11月2日,停6号线蒸汽和纺丝循环水,清理凝固浴A、B罐和进定型机溢流罐;11月3日,停1-5号线蒸汽,停用浓硫氰酸钠并进行管线吹扫,清理油剂地坑和后纺污水地坑。11月4日,纺丝装置停工条件确认表已全部完成,并逐一确认签字。(何文生)

若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:钦州石油:全员营销促尾气液销售同比增长47.3%
下一篇:镇海乙烯在线优化进入2.0时代
返回顶部