首页>资讯>石油石化>齐鲁石化炼油厂优化装置潜能成效显著

齐鲁石化炼油厂优化装置潜能成效显著

阅读:1579次 日期:2019/11/11

面对严峻的市场形势和效益压力,齐鲁石化炼油厂启动炼油产品结构调整、降低原油加工损失等10个优化组,由厂领导带队,机关科室带头开展攻关优,相关单位积极配合,激发装置潜能,取得了显著成效。

各优化组明确目标,分别制定基本值、提升值和奋斗值,逐月核算当月完成情况以及年度累计完成情况,做好实时监控,以目标为导向,及时调整优化。

炼油产品结构调整优化组以“降低柴汽比”和“减少辛烷值过剩”为目标,其中“柴汽比”累计完成1.16,完成了奋斗指标。通过生产方案的优化,合理安排加氢装置的石脑油和重整拔头油流向,增产汽油。同时,将重柴油组分改入加氢装置加工,既填补了蜡油组分的缺口,增产了航煤、重整料等效益好的产品,又减产了柴油。推广LTAG技术,将催化装置生产的催化柴油经过加氢处理后,再回到催化装置进行回炼,达到提升装置的加工负荷,同时增加装置汽油的产量,降低柴汽比的目的。

针对降低原油损失开展优化,将更多的物料转化为实实在在的效益。做好外销管输产品计量表的管理,根据每台流量计检定结果确定流量运行范围,力争每台管输流量计在合理的允许正误差内运行。利用好自动调合设施,一次调和成功率保持在95%以上,减少二次循环造成的呼吸损耗。保持石油焦焦池低库存,力争达到当天产出、当天销售装运出厂。目前,原油加工损失率累计完成提升指标。持续协调有关单位对胜利原油流量计、进口原油流量计进行检定,对胜利原油、进口原油静止罐做好复尺工作。按照《自产原油标准》做好胜利原油密度、水份、酸值、机械杂质、有机氯含量数据的日跟踪,并建立胜利原油品质周报。目前,原油储运损失率累计完成奋斗指标。

围绕降低蒸汽消耗、氢气消耗,做好节水减排、节电,分别开展优化攻关。其中尤以节水、节电工作效果显著,均累计实现奋斗目标。在节水减排方面,加强对各装置含硫污水的管理,通过推广使用新型地漏封堵器等措施,降低含硫污水量。加强全厂水冷器管理,减少循环水场置换补水。做好水冷器预制维修,防止流速过低导致管束泄漏。做好一净化排海水回用工作,在做好去气柜、二、三焦化排海水回用的基础上,进一步推广到用做三气分表面蒸发空冷用水。在节电方面,通过变频、摘级、叶轮切削等措施,运行好低电流机泵,减少运行电流。加强机动设备节能管理,全厂所有机动设备的节能措施运转正常,确保机泵节能设备平均同步运行率达到95%以上。稳定催化烟机运行,使用好3C控制系统、无级调量系统、余隙无级调节系统等先进设备管理系统,争取实现同步率100%。组织相关车间员工,自己动手清洗空冷器,进一步减少电耗。

持续做好大机组可靠、经济运行,为装置生产提供可靠保障。通过做好预知维修,持续推进大机组平稳率的考核工作,做好机组三级承包检查,对发现问题及时通报整改等措施,目前大机组故障停机完成基本指标。

防腐蚀优化组用好防腐蚀决策系统,对三套常减压装置的腐蚀报警信息进行每周通报,督促车间加强工艺防腐操作,把与腐蚀相关的工艺指标控制在合理范围内。继续做好常减压装置使用三剂质量把控,加强腐蚀在线监测系统的维护,保证在线监测设备的投用率。目前,三套常减压三顶铁离子合格率累计为100%,不仅完成奋斗指标,更重要的是,从源头保证了炼油装置的防腐蚀,为后续装置可靠运行提供了保障。

落实管理措施、组织措施、安全措施等,推进重点项目的进行,同时,深入推进绿色企业创建,将环保、安全等重点项目的推进单列,专项优化。目前,第三油品车间进口原油罐区下水系统改造项目、沥青车间成形机房改造为危废库房项目等进展顺利。

(赵兵)

若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:西安精工轴承有限公司组织员工到TWB参观学习
下一篇:胜利管具践行“两优”站稳东北市场桥头堡
返回顶部