齐鲁石化炼油厂强化“三剂”管理降耗减费
今年以来,齐鲁石化炼油厂不断细化“三剂”管理,既抱西瓜又捡芝麻,重点聚焦费用占比高、用量大的生产用剂,优化工艺条件和加注方案,实现了降本减费。
结合实际,持续优化工艺条件。炼油厂根据装置工艺需求,注意调控系统中催化剂的活性,及时调整加注量,合理使用部分活性较低、价格较低的复活剂,减少主催化剂的使用。今年以来,1号、2号S-Zorb装置吸附剂单耗分别为12.09、9.18毫克/千克,上述指标均位列总部同类装置优秀群组。三催化装置催化剂单耗为0.49毫克/千克,预计全年可节约费用142万元。
优化方案,科学合理加注催化剂。在今年春季检修中,该厂反复优化钝化方案,科学合理合使用钝化剂,使催化剂使用量较以前减少6吨,节约费用8.7万元。VRDS装置在检修换剂运行初期,充分利用催化剂的高活性时机,合理控制床层压降抑制剂注入量,较考核指标80毫克/千克降低了25%,每吨催化剂可节约1.1万元。
新剂使用,厉行节约,提高效率。该厂首次在新建烷基化装置加注腐蚀抑制剂,使铁离子平均浓度下降98.6,有效避免了分馏塔顶腐蚀。在三焦化装置进行含油污水改质剂工业试验中,除油率达到60.3%。在二催化进行硫转移剂进行工业试验,二氧化硫脱除率达98.7%,可减少洗涤塔注碱70千克/小时。在各类新剂使用过程中,厉行节约,做到了优质高效。
(赵兵 毕晓龙)