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宁夏石化紧盯精益运行 控本降耗增效益

阅读:1467次 日期:2020/05/12

(记者吴国英)截至5月11日,宁夏石化三化肥装置3月中旬复工一次投料开车成功后,在精益运行上下功夫,合成氨装置天然气单耗同比下降150立方米/吨氨,尿素质量达到国优。

宁夏石化牢固树立“大平稳出大效益”“大优化出大效益”的理念,坚持推进“原料结构、装置运行、产品结构和公用工程”四个优化,对每套装置实施日优化生产。炼油装置以平稳安全运行为前提,合理平衡原油、中间产品、成品油之间的矛盾,优化生产方案、调整产品结构、细化油品调和比例,提升丙烯收率,多产NX-40S聚丙烯高效产品。

宁夏石化进一步发挥信息化优势,自主开发建设基于MES的炼油生产作业成本精细对标管控系统项目,实现成本管控向过程管控前移,建立职能部门、分厂、基层班组三级对标机制,推进成本管控精细化。

以创新为引领,化肥装置加大新产品开发力度,推动产品差异化、多元化,提升市场竞争力。4月28日,化肥装置成功试生产出提高物种养分吸收、促进粮食增收的控失增效尿素新产品。针对260万吨/年催化裂化装置出现部分中压蒸汽品质Na+离子超标现象,进行技术攻关,使催化蒸汽发生器合格率由56%提升至98.7%,一联合各蒸汽品质合格率达99%以上,四合一炉、601锅炉蒸汽品质合格率保持100%。

安全生产、环保达标是实现提质增效的重要保障。宁夏石化持续升级风险识别与管控,进行全要素、全覆盖检查,发现隐患及时消除,保证装置运行安全。截至目前,宁夏石化连续安全生产超过7000天。

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