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新深101D井精细控压钻井创纪录

阅读:1563次 日期:2020/08/06

新深101D井在三开全井段施工中使用控压钻井技术,在控压钻进长达2268米施工中钻井液密度控制在1.78-1.85g/cm3,相比邻井下调密度最高超过0.30g/cm3。有了对井内压力的精细控制,该井在三开钻进中攻坚创效业绩显著:实现三开实钻周期72.17天,较设计提前37%,创川西海相井三开须三段最高日进尺151m;须三段单只钻头平均机械钻速最高6.83m/h;须三段单只钻头进尺最多514.37m;三开节约天数最多43天纪录;三开平均机械钻速最快3.24m/h;三开钻井周期最短等六项纪录。

新深101D井是西南油气分公司部署在四川盆地川西坳陷新场构造第一口以雷口坡海相地层为目的层的超深大斜度定向井。三开裸眼段长达2273m、稳斜段长超过1000m,钻遇的须家河、小塘子、马鞍塘组等地层存在明显的多压力系统特征,施工中面临着维持高坍塌压力井段井壁稳定、预防低地层压力井段恶性井漏及高压裂缝气气侵引起的井筒复杂等多重难题。

为有效释放须三地层压力,充分验证川西区块须三段井壁可在低密度条件下保持稳定及气层能量可快速释放的理论,同时,解决同开次多压力系统钻井难题,避免三开全井段出现负密度窗口引起的井下复杂,经多次论证,该井采用西南钻井工程研究院核心技术——精细控压钻井技术解决以上难题。精细控压钻井技术的应用降低了须二段井漏风险,实钻中,技术人员与各施工方充分协同,紧密配合,针对压力变化实时调整控压钻井参数,使井底压力与地层压力达到最佳匹配,确保井筒安全。经统计,该井三开钻井总漏失泥浆约30 m3,而邻井新8-2井常规钻井中进入须二段发生失返性漏失,漏失泥浆超过200 m3。实践证明,精细控压钻井技术不仅能预防井筒复杂,还能在确保井筒安全的前提下实现高效钻进。新深101D井提速提效经验也为区域高效开发提供了新的可借鉴模式。(吴昌军 边香翠)

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