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华北油气追求卓越发展催热“智慧气田”

阅读:1621次 日期:2020/11/17

用机器取代人工完成重复性体力劳动,实现数据自动采集、设备精准执行、模型智能决策,为员工增智,令企业增效,大幅降低综合成本——

记者 马献珍 通讯员 闫志洪 李 赛 仝 玲

【核心阅读】对于平均单井产量不足2万立方米的低压低渗致密气田来说,随着气井数量剧增,与之相配套的集气站需要快速扩建,采气作业的点多、面广、战线长,管理强度增大,依靠传统管理方式,必须成立采气管理作业区,大幅度增加管理人员及采气操作工,随之带来的就是人工成本上涨,安全风险增加,气田综合开发效益下降。为避免气田开发重走增效难度巨大的老路,华北油气分公司在鄂尔多斯盆地新开发的东胜气田,将建设“智慧气田”作为追求卓越高效发展的宏伟目标,通过近年来的不懈努力实践,收到显著成效。

“你看,要在这集气站留下员工现场操作的照片还不容易呢。”记者来到华北油气分公司东胜气田8号无人值守集气站,大门紧闭,需要请求15公里外的中控室操作人员,远程打开大门才能进去。站内仅能看到一座集气撬和增压房内的两台增压机等,较传统的集气站,设备大幅度压缩,占地面积减少1半,全站高度自动化。

目前,东胜气田已建成16座无人值守集气站,带来显著经济效益,以华北油气分公司采气二厂采气管理二区为例,相比2017年,天然气产量增加了5.5倍,而管理人数维持基本不变,千方气操作成本下降17.6%,真正实现了“增产增效不增人”。“真没想到,智能化应用能带来如此巨大的变化,下一步,我们将持续向‘智慧气田’迈进,实现‘百人十亿方’的愿景目标。”该厂信息管理专家袁磊介绍。

高效开发必走“智能化”

东胜气田位于鄂尔多斯杭锦旗境内,横跨东西200多千米、南北50千米区间,点多面广、战线长,管理难度大,频繁的出车巡检气井、管线,员工劳动强度大,安全风险增加。“要把作业区内300多口生产气井管理好,每口井一周时间至少巡检一次,一月时间不停地奔波也难巡检一遍。”华北采气二厂采气管理二区技术组组长张选平深知巡井难度。

东胜气田属非常规气藏,天然气盈利空间小,要持续快速上产,必然要增加管理和操作人员,按照目前发展规模,进入“十四五”年产天然气达到30亿立方米,至少还要增设4个管理区,扩增员工1000多人,大幅度增加操作成本及安全风险,气田效益开发的难度大增。

“只有提高气田开发的科技含量,用机器代替人工去完成重复的、单纯体力劳动,实现数据自动采集、设备精准执行、一体联动、模型智能决策,大幅度降低气田成本,实现‘省心、省力、省人、省时、省钱’,气田才能高质量卓越发展。”袁磊说。

让井站变成“无人区”

来到J58-2-1智能化井场犹如进入“无人区”,现场的风光互补装置利用自然条件发出电能满足井场自动化、网络传输等装置的用电;智能控制装置是根据设定的压力值,当输气管道的压力超过设定值会自动关停,当出现特殊情况需要关井时,可以在中控室实现远程关断。

数据采集装置在现场可以完成油压、套压、产气量、产液量、温度等相关数据的收集,由通讯装置把采集到的数据实时上传至中控室,300多口气井的生产状况在中控室显示屏上一目了然,值班人员一旦发现异常情况,及时通知巡检班到现场处理,巡检班员工有针对性地解决问题,避免盲目巡检、浪费人力物力。

单井输气管线进入集气站内,进站的天然气计量、保温、外输、气液分离等功能全部由一体化集成撬完成,大幅度压减了设备数量。站内自动生产系统具有气液自动分离排液、高压自动停机、生产异常自动报警、紧急情况下可全站关断等功能,确保生产安全。

站内装有站控系统,在单井进站的天然气经过三通阀后,可以远程操控三通阀的开启或关闭;气液分离的调节阀的开关、调节开度大小,都可以通过在中控室点击鼠标即可完成,输气的压力、温度等相关参数,在中控室一目了然,取代了员工到现场抄表、扳开阀门作业。

站内的压缩机是关键设备,装有自动报警装置,提醒员工及时排除故障,恢复生产。压缩机一旦停机,给生产造成较大影响,员工要快速抢修,付出极强的劳动强度。“下一步,我们要给压缩机装上自动故障预警系统,变事后报警为事前预警,让压缩机无故障运行时间更长。”华北采气二厂研究所所长王钧雍介绍。

实时管控救活“病态井”

“信息化在智能气田建设中已不再是简单的支撑作用,在降低运行费用的基础上,我们积极利用信息化协助病态井复产。”袁磊说。

JPH-374井具备一定资源潜力,初期日产气3.26万立方米,连续生产2年后,日产气量下降至2550立方米,只能依靠间开、周期气举作业才能维持生产。经分析论证,该井依靠自身能量无法携液生产,适合应用柱塞排水采气工艺辅助排水,在井筒内下入柱塞,控制柱塞入井上返时间,采取信息化系统实时管控,平稳运行1年来,累计增气28万立方米。这套装置现已应用6口井。

在J58-2-1井三口井的井组,安装一套智能加药装置,加药罐内盛有1500升泡排药剂,可以定时、定量的给3口气井加注泡排剂,维持气井正常生产。“没有这套装置,我们每天都要跑井场一次,加注的药剂也不能均匀,这套智能加注装置,就像我们吃药一样,原来一顿把一天的药量全吃了,现在是一天分开吃3次,避免了忽多忽少。”张选平说,“我们也省事多了,现在半个月来井场添加一次药剂就可以了。”

药剂加注量、时间间隔调整、罐内剩余药剂量这些信息通过网络,在手机和电脑上都可以实时查看,进行远程控制。“下一步,我们计划将多个平台的信息集中在一起,便于操作管理。”袁磊介绍。

让管理者拥有“千里眼”

在采气二厂杭锦旗前线基地任何一个办公室,打开石油工程业务智能管控平台系统,该系统与钻井作业、网络、视频传输系统接通,可以清晰地实时看到正在施工的J30-9-47井场景,钻井平台上,员工正在操作起下钻具作业,还可实时监控到钻井施工的重要区域、关键环节,实现了现场精细管控。

发现异常情况,该系统会自动抓拍,如员工未能按要求穿戴工服,或者钻井参数出现异常,钻压高于监控的上限,系统会自动推送给井队技术员,技术员即刻处理,如果未处理,将继续向井队长或工程公司的项目部领导推送,直到异常情况得到处理为止。

这套系统可以将钻井现场搬到了室内,现场想看到的、想知道的在千里之外都可以实现,钻井现场监督人员将大幅度减少。同时,工程技术人员还可通过该系统看到钻井施工的钻压、泵冲、井深、钻遇层位及录井参数等,工程管理人员根据钻井参数及录井油气显示情况,对该井做出钻井轨迹调整、加深或停止钻井等决策,大幅度提高了管理效率。

模式变化压扁“管理层”

袁磊打开一张示意图,将传统的气田管理模式与无人值守模式进行了对比,传统的单座集气站需要工作人员6~8人,单井每4小时、单站每2小时需要巡检一次,需要配备专用巡检车辆,资料录取每周一次,生产报表人工填写,需要人工开井,设备人工巡检,被动发现风险隐患。

实施无人值守模式后,单座集气站不需驻井,单井单站巡检实现实时监测、电子巡检,不需配备专用巡检车辆,集中管理,节省了费用,资料录取可以实现自动采集,实时展示,生产报表在屏幕上自动生成,人工开井变为自动开井,人工巡检设备变成在线监测、预防维护,巡检中被动发现风险隐患变成主动提示报警。

当前正在建设的大生产指挥系统,各个作业区的产量实现数据穿透,产量变化直接追溯到站、井,关联井的静态历史数据和动态作业、生产数据,可以直观看到影响产量的异常因素。同时,采用大数据和人工智能技术,根据配产情况,实施监测生产过程,生产过程中出现异常,及时预警预测,告诉管理人员因为某种因素,即将影响产量。作业人员采取相关措施后,预警才能消除,实现生产过程的精细化管控。

传统生产模式成立的采气管理区,其最大的作用就是负责集气站与单井的管理,相比3年前,华北采气二厂采气管理二区的集气站增加了10多座,按照传统管理模式应该增加100多名员工,集气站实现无人值守后,员工人数基本不变。这就好比把线下的集气站搬到了线上中控室的电脑屏幕上,采气管理区自然就没有必要存在了,催生了厂直接管理采气班组模式。“目前,采气二厂就是按照这种模式运行的。管理区已经取消。”袁磊介绍。

目前,华北采气二厂厂直管班组改革方案已正式运行,按照内、外两类操作工运行的管理模式,生产指挥中心整合各类生产信息综合调度指挥,6个外操班组负责专业维护,实现“百人十亿方”的目标不是梦想。

培育气田会诊“聪明脑”

“目前的智能气田还处于初级阶段,具备了眼睛、四肢和大脑,但是这个大脑还不够聪明,我们的目标是建设一个更加聪明的大脑。”袁磊说。

他们想象中的智能气田场景,首先要有一个气井的工况诊断模型,以气井油、套压、气量、液量、液面等为基础参数,结合气藏特征以及管线运行数据,采用大数据分析和人工智能技术,实现井筒积液、水淹等多种异常工况的诊断,推送措施建议,让技术人员由“赤脚医生”转变为经验丰富的“门诊大夫”,给出气井精准的诊断方案。

其次根据依托井筒工况与管网压力模型,得出气井配产条件下管柱最佳携液压差和出口回压,通过变频装置对电机转速进行调节控制,实现压缩机进口压力的有效调节,最后联动控制井口采气树针阀开度大小,让气井在最佳生产制度生产。实现气藏动态分析、井筒积液诊断、管线运行监测、压缩机变频控制“四位一体”的气井生产控制,大幅度提高生产率,降低劳动强度。

通过建立集成人工智能工艺管控平台,对动设备的有效调节,实现对静设备的优化控制,形成从气藏、采气到管输系统化智能管控。例如,天然气处理厂的大型往复式压缩机,由于天然气进站气量的变化,压缩机在工作过程中会出现“打回流”现象,造成压缩机做无用功,浪费电能,“我们计划对压缩机增加无极流量调节系统,根据进气量大小实时调解功率输出,节能降耗,避免浪费。”袁磊说。

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