江苏油田采油一厂“三个一体化”提高采收率
今年以来,江苏油田采油一厂紧紧围绕“注水管理提升年”专项行动,按照“重效益、找突破、成体系”原则,分区域分系统打造注水示范区,力争将采收率提高1%以上。
前5个月,该厂大力推进一体化综合治理,其中陈堡油田水质达标率92.3%,层段合格率90.1%,日注水量同比提升近1000立方米。
聚焦增水与提效一体化,提升有效注入量
面对陈堡油田地层压力水平低、提液空间受限、有效注水量低的现状,该厂地面注水管理提升工作组以陈3区块注水系统为单元,依据水动力学原理,对55口注水井,以及7条注水支线进行现场实勘、理论测算,摸清各分支管线的注水能力,推测出管线结垢情况、单井模拟泵压,形成局部增压、系统降压、分质分压一体化治理方案。
根据油藏、井筒、地面三要素,统筹推进注水驱油思路,工作组成员对陈3区块阜三一段侧陈3-29、陈3-84等8口模拟泵压小于临界值的注水井实施量体改造,建设二级增压系统,实现分压注水,并满足了高低渗油藏不同的喝水需求。
同时,地质、工艺部门联合分析不同单井对不同水质的适应性,筛选陈3-95、陈3-57、陈3-104三口高渗注水井,针对其对水质要求不高体质,将以往用于回填的水引向它们,实现了无效水变有效水。当前,陈堡油田日减少无效注入水463立方米,日节电超1800千瓦时。
聚焦管理与治理一体化,提升注水运行效率
该厂立足三标管理、管柱工艺、水质现状、流程站库、设备仪器、原始资料、开发现状七大模块,工艺技术部门通过建章立制实施专项治理,全面强化班站注水基础建设。
针对陈堡污水处理站微生物池隔油池积油速度快现状,他们把问题当课题,与班站联手自主改造加热盘管,创新使用锅炉车,清理干净老化油污;针对沉淀池水质倒挂、底部泥砂沉降现象,他们15天完成沉淀池维修清理任务,悬浮物由30mg/L降至20mg/L,大幅减轻了水处理系统压力。
为巩固治理效果,地面注水管理提升工作组第一时间制定系统运行技术要求,细化管网三大段、七小节,形成“前端控含水、中端保运行、后端稳沿程”管控格局,并建立来液动态监测平台,优化预分水装置污水含油,制定分类分级注水管网5项31条清洗措施,不断夯实注水系统长效运行基石。
聚焦研究与应用一体化,提升注水开发水平
该厂工艺、地质技术人员强强联合,侧重以满足油藏细分层注水需求为目标,加强测调一体、多级智能分注、复杂井筒处理等工艺技术研究,努力提高注水井“三率”,使欠注井达到地质配注,复杂井恢复注水。
针对现有分注工艺无法连续测调的技术瓶颈,他们成功研究并应用无缆在线智能分注技术,可根据油藏需求随时调配、实时监测,规避了常规工艺的周期性、专业性,并受天气及井斜影响的局限性,测调成功率、层段合格率均达到100%。
目前,陈堡油田“测调一体+智能分注”覆盖比例高达90.7%,年减少工作量145井次,年增加有效注水量8.15万立方米。
下一步,该厂将以陈堡示范区建设为引领,推动一区块一策略高效实施,继续对李堡、沙埝开展一体化治理。
(赵海燕)