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石工泵公司从源头上控成本在指缝间挖效益

阅读:1281次 日期:2021/07/05

铸造熔炼是石工泵公司生产过程中的第一道生产工序,也是能源与资源消耗最多的环节,那么如何做到“高质量低成本”生产,是公司一直以来努力的方向和目标。该公司以强化职工节约成本和创新创效意识为抓手,积极倡导“创新思维、超前谋划”工作思路,深挖内潜,大力加强内部资源整合利用,坚持资源利用最优化、能源消费最低化的理念,积极寻求降耗节支新途径,从源头上努力降低生产成本,不断在发现问题、解决问题的过程中总结宝贵经验,注重工作的创新性,强有力推动企业健康持续稳定发展。

优化工艺降成本

“新材料81号铸件成品率提升到了80%以上,这说明我们推行的随流孕育技术措施到位,并能严格执行,希望大家再接再厉,为公司节支降耗再做贡献!”该公司铸造分厂负责人在回顾总结近期“增节降”工作时说道。

GLH-81材料是石工泵公司新研制的抗磨金属材料,其材质性能优越,相比传统材料铸件更受市场欢迎。但在新材料铸件试制初期,铸件成品率低,限制V法生产线能力,影响合同履约率等实际问题,让铸造工序的同志们“不知所厝”,降低新材料铸件废品率志在必行。为此,在公司领导的指导帮助下,在各系统技术人员的多次研讨论证下,大家集思广益,最终决定通过随流孕育的工艺方法有效解决了上述问题。期间,作业人员持续加大现场跟踪力度,从造型到熔炼浇注,再到铸件清理,每个过程都安排技术人员现场跟踪。同时,在试验过程中安排专人与公司技术材料人员积极沟通联系,从铸造工艺、熔炼工艺、热处理等多角度入手,不断优化改进方案,提高产品质量标准,严把质量关,从而实现降低废品率的目标。

勤俭持家算细账

在铸造环节,该公司每月初对承接合同进行分类梳理,科学排定每一天的生产计划,同时严格执行“错峰”用电管理制度,尽最大努力将铸造作业时间安排在“谷”或“平”时段进行。同时,为克服职工作息时间改变带来的困难,该公司一方面以“按劳取酬、多劳多得”为原则,出台了激励政策,提高职工工资待遇,另一方面则安排好后勤保障工作,保障职工作业身心健康,据测算,“谷”电时段作业率达到55%左右。

“近年来,随着公司大型泵合同越来越多,使用保温炉熔炼成本高、周期长的问题越来越明显。每当熔炼特大型铸件时,铁水量超过16吨就需要开启10吨保温炉。为此,我们通过多次试验摸索,精确估算铁水降温速度及续料熔炼速度,计算出合理的时间差,充分利用出铁后炉内余温高、带铁水续料熔炼速度快的特点续料熔炼,补充铁水。实现了在不开启10吨保温炉的前提下保证了900ND-C220挖泥泵蜗壳(最大熔炼铁水量达20t)熔炼,单件生产熔炼周期缩短至7小时,节约电量6000千瓦/小时。”该公司铸造分厂青年技术员在叙述分厂内部“管理经”时介绍道。

小改小革提效益

“我们通过的中频炉循环水系统技术改造,实现了自动停机,解决了循环水系统长时间运转用电浪费的问题。”这是近期在调研铸造党支部创新工作室建设时,该分厂负责人介绍说道。在实施创新工作室建设工作中,该分厂深度挖掘基层职工降本增效潜力,根据改造成果技术转化价值大小,设立不同的奖励标准,鼓励一线职工想点子、出办法,集众之智、汇众之力,全面提高企业经济效益。截至目前,共计完成数控铣床工作台快速清理技术、木质工装加工改进、模具加工锥度铣刀应用等59项改造项目。与此同时,他们还针对各类规格型号铸件中的缺陷问题,有针对性的进行了结构优化、工艺改进等措施,强有力的保证了铸件质量。

涓涓细流汇成河、降本增效结硕果,石工泵公司通过一个个“微节约”和“小革新”行动,汇聚起了强大的提质增效合力,为企业实现持续高效发展注入不竭动力。

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