广州石化员工自主维修消除设备隐患
8月29日,经过近两个月的持续攻关和不懈努力,广州石化华德公司技术人员通过自主维修,完成了马鞭洲首站进口泡沫泵的故障修复,不仅确保了应急安全,也节省了设备整体更新费用。
今年6月,马鞭洲首站在检查泡沫系统时,发现泡沫泵端发热严重,出现不同程度故障。
“作为安全应急保障设备,有问题必须尽快解决。”生技部工艺员翁瑜婷说。生技部和站点工艺员立即制定了马鞭洲首站泡沫灭火应急方案,并对所有操作人员进行工艺和实操培训,确保设备在未消缺前的应急操作。
由于泡沫泵是进口设备,没有详细的技术图纸,没有装配间隙等参数。整体更换的话,不仅需要3-6个月的供货周期,而且还需要较昂贵的费用。
“隐患不除,站内的安全生产就没有保障!”马鞭洲首站设备员侯磊看在眼里,急在心里,他决定尝试和维修单位进行自主修复。他们对泡沫泵进行拆检,发现泵主轴端盖磨损严重,轴和轴承均有不同程度磨损,导致泵发热且无法发泡。针对拆解发现的问题,技术人员经过充分的技术论证,制定了维修方案。在对磨损面进行金相分析的基础上,对磨损面进行特种填焊。并采取了更换轴承、泵断面开定位销、泵轴加定位轴承等措施。
在维修后的试运过程中,又出现轴承抱死、泡沫效果达不到比例等问题。侯磊没有气馁,他和维修技术人员反复试运,多次拆解,广泛查阅资料,从材质膨胀系数和润滑系数入手,找出问题所在,更换了轴承材质。由于现场试运条件不好,他们又尝试在维修车间用柴油机模拟水轮机带动泡沫泵运行,既可以模拟转速变化,又保证了运行时间,增加设备可靠性,确保了现场安装调试成功,彻底消除了隐患。
“作为首站设备员,侯磊主动作为、敢于担当、连续奋战、不消除隐患不罢休的精神值得我们学习。”马鞭洲首站站长尧骏为侯磊点赞。
(黄敏清 尧骏 柳佳)